品牌同力重机 | 处理方式中速磨 |
结构形式立式 | 型号zsmmj |
适用物料水泥生料,煤渣,矿石 | 应用领域水泥、电力、钢铁、冶金 |
粉碎能力超细粉磨 | 出料粒度80μmR3% |
给料粒度30-40mm | 重量500 |
规格zsmmj |
中速磨煤机是我们常见的磨煤机设备之一,被广泛应用于水泥、电力、钢铁、冶金等行业。中速磨煤机的主要特点就是占地面积小,生产过程中粉尘小,噪音小,一直是上海同力主推的产品之一。
为了提高中速磨煤机的使用性能,上海同力对此进行的大量的研究和改进!
一、中速磨煤机吐渣量大
1)喷口环与中速磨煤机壳体间隙应为(10±5)mm,现场实测喷口环与磨机壳体间隙偏大,为 10~25mm(喷口环端面为倾斜结构,与壳体间隙上大下小),单位通风面积增大,磨内风速减小,磨内物料循环量增大,造成中速磨煤机吐渣量增大,产能下降。 为此,利用仓满停机、临停等检修时间,对磨损的喷口环进行补焊,提高磨内风速,使得吐渣量由 10t/班左右降低到 3t/班以下。
2)中速磨煤机喷口环面积偏大会造成通过风环处的风量分配不均,旋向上升气流产生紊乱,使气体的携带能力较弱, 物料返回磨盘或落入喷口环底部刮料腔,引起料层厚薄不一,增加循环量,增大吐渣量,影响磨机台时产量。为此,根据中速磨煤机喷口环结构特点,制作了(100×80×10)mm 的菱形耐磨钢板 36 块,紧贴喷口环端面进行焊接。焊接前调整耐磨钢板高度,保证耐磨板与磨机壳体小径向间距 5mm左右, 使用结构钢和 4.2 焊条打底, 所有焊缝满焊2遍,每焊完一次,清除药皮,并锤击焊缝,防止夹渣并消除焊接应力。
二、 中速磨煤机风量小
对整个系统进行详细的漏风检查, 在运行过程中,能处理的及时进行密封,不能处理的,利用临停、仓满时机进行密封,消除系统漏风。 同时对原来热风管道角度太大地区增加了放料阀,定期将吸入管道内的细粉料外排。进入中速磨煤机的热风量增加后,使得中速磨煤机产量提高、电耗降低。
三、给煤机故障频繁造成煤磨空运转时间长
将给煤机滚筒外移,并且利用停机时间,在给煤机内部的皮带上面,从原煤仓下料口到入磨口平行焊了两块挡风板,减少落入清扫器原煤量,同时岗位人员及时检查维护清扫器及皮带,减少故障率。
四、 磨内刮板腔刮板磨损严重
采用耐磨焊条对刮板腔内刮板进行补焊和加固,保证刮板长期稳定运行。
五、 中速磨煤机产量低
在保证中速磨煤机主机和辅机设备运行正常的情况下,加大中速磨煤机热风用量,重新设定中速磨煤机中控压差值、跳停值等操作参数,使中速磨煤机的台时产量由 40.13t/h 提高到 44.55t/h。
六、 中速磨煤机振动大,跳停频繁
经分析主要原因有:
1) 由于原煤给煤机下料不稳,形不成稳定料层,造成磨辊振动,超出设定值,引起磨机跳停。
2)由于在调试期中速磨煤机中控人员操作经验不足,入磨热风用量偏小,磨内温度低引起磨辊振动,造成磨机跳停。 3)中速磨煤机跳停限值设置偏小。
在解决了原煤机经常断料、下料不稳的问题以及加大煤磨热风用量后, 加大了中速磨煤机跳停限值的设置,问题随之解决。
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