聚丙烯100单元oval(奥巴尔)流量计(一)
一、奥巴尔流量计
oval即椭圆的意思,音译为奥巴尔流量计,是日本奥巴尔株式会社生产制造,该公司成立于1949年,在流体测量和控制领域中,始终走在前列,先后开发出包括椭圆齿轮流量计在内的多种流量计及外围配套装置。产品广泛应用于石油化工、纺织,轻工、制药等领域。聚丙烯装置100单元共有3台oval流量计,用于控制白油的注入量,通过该流量计,可以精确控制一定时间内白油的注入量,操作简单,计量准确。
二、相关信息
oval流量计如下图所示,为保证计量准确,防止被测介质夹带气泡,现场采用垂直安装方式,该椭圆齿轮流量计内部较为精密,转动部件(两个椭圆齿轮)不允许介质中含有固体杂质,所以流量计入口处安装有过滤网。
参考该流量计的说明书,对面板上的相关按键和标识做一简单说明,具体见图2
三、常见的故障及排除方法
现象
可能的原因
处理方法
lcd无显示
电池组件未连接好
拆掉仪表的前盖,查看电池组件的连接情况
电量低
检查电池电量,测量内部显示板in端和外壳地端g之间的电压:1、正常电压为≥2v;2、低于2v则电量低;第一种情况可能是内部安装有问题,第二种情况需要更换电池。
不能建立批次设定值
没有切换至批次设定模式(lcd显示设定模式时不闪烁)
按一下reset按键,然后按下stop按键超过3s,如果这一操作无法切换至设定模式,可在仪表内部装配的按键(打开前盖后可看到内部按键)上重复这一操作,如果能够完成设定模式切换,则外部按键或内部装配存在问题。
lcd已显示批次设定值,但没有按下stop按键进行确认
选择好设定值后,切记要按下stop按键进行确认(如果超过10s未进行确认,则仪表自动返回至上一个设定值)
可建立批次设定值,但一按下stop按键,显示回“0”
如果处于add模式,在批次设定时,显示屏约显示2s后回“0”进入待机模式(standby mode)
无法建立期望的批次设定值
如果无法通过外部按键调整或移动数据,可将外盖拆下,用内部按键调整或移动,如有效,则外部按键或内部装配存在问题。
无法确认参数
没有进入设定模式
打开仪表前段盖子,确认内部装配sw1-2的
处于
位置并按一下“reset”按键
无法设置参数
内部按键设置参数失败,则说明内部装配存在问题
按下start按键,无法气功批次过程
没有及时按下start按键
如果及时按下start按键后不起作用,则可在内部按键上重复这一操作,如有效,则外部按键或内部装配存在问题。
批次设定为“0”
设定除“0”以外的任何值
一个批次操作结束后为复位
完成一个批次过程后复位一次
切断阀操作风压低或未供风
用减压阀重新调节风压
切断阀操作用的气路没有正确连接
参考操作手册气路连接相关内容,检查气路信号线的连接
按下start按键,切断阀无响应
电磁阀有故障(电磁阀的气路输出信号无法正常切换)
参考操作手册中气路信号连接的相关内容,确气路切换和输出正常
切断阀有故障(如上述的电磁阀气路输出信号能够正常切换)
排除切断阀故障
按下start按键后,切断阀有响应,但无流量
流量太小
缓慢开大切断阀
泵的压头太小
计算整个工艺系统的压损,调整合适的泵压头
奥巴尔流量计转子被固体物堵塞,卡住,阻挡介质流动
参见流量计拆卸,拆开仪表并检查其状态
切断阀有相应,有流量,但无累积量
传感器安装有问题
确认传感器有流量信号输出,参见仪表检查相关章节,监视测试端sig和pls的波形
流量信号频率超限
检查方法同上,确认sig端脉冲频率保持在200hz以下
传感器安装错误
参见仪表拆卸相关章节,检查传感器并正确安装
奥巴尔转子安装错误
参见流量计拆卸相关章节,检查仪表并正确安装
按下stop按键,无法关闭切断阀
双作用型切断阀;一个批次过程中,切断阀的操作风压低了
用减压阀重新调整风压
stop按键不好用
可通过内部按键进行操作,如有效,则外部按键或内部装配存在问题。
按下start按键,切断阀没有迅速打开
时间滞后不一致(每次动作的滞后时间都不一样)
是否存在于切断阀风压操作有关的任何异常?
时间滞后一样
压缩空气是否足够充足?管线连接是否存在泄漏?
仪表本体有异响
介质中夹带气体
降低流速并彻底排尽管线介质中的气体
被测介质在管线中汽化
降低流速,调整介质温度和压力,防止介质汽化
奥巴尔转子旋转时与测量腔体有摩擦
参见流量计本体拆卸,拆卸并检查。
管线泄漏液体
管线连接处密封不好
紧固管线连接处螺栓或者更换密封垫
流量计后盖密封不好
检查流量计后盖的紧固螺栓或更换新o形圈垫
切断阀关闭后仪表仍在计量
切断阀或管线泄漏
检查切断阀和管线的泄漏情况
切断阀和流量计之间有气泡;转子在泵的脉动压力下来回摆动
排空气体
计数器度数太高
流体的脉动使转子来回摆动
检查阀门和累计器
受外部磁场干扰(流量传感器感应外部电动机/发电机的磁场)
隔离外部磁场
计数器度数太低
夹带气体
排尽气体
受外部磁场干扰(流量传感器感应外部电动机/发电机的磁场)
隔离外部磁场
“batt”报警闪烁
电池电量低
参见本操作手册关于电磁组件更换的内容,尽早更换电池组件。
“batt”报警闪烁且“alm”常亮
电池电量低报警(这种状态下电池无法继续工作)
仪表无法工作,必须更换电池,参见本操作手册中电池组件更换
批次过程未在设定点停止
内部装配存在问题
out等是否灭?lcd上的end灯是否在设定点出点亮?参考仪表检查内容监视仪表波形
电磁阀存在问题
电磁阀的气源信号输出是否在设定点出正常切换?(lw74e:out1 关,out2 开)
(lw74e:out1 关,out2 关)
仪表仍在计量,但批次过程完成
单作用切断阀:切断阀操作气源压力下降
气源压力是否掉到操作压力范围之下?
一个批次中介质间歇性流动中断,造成脉冲探测丢失,触发切断阀关闭信号。
设法确gao过程介质流过
报警无法复位
reset按钮按下不及时
可打开前盖,用内部按键进行操作。如有效,则外部按键或内部装配存在问题。
附图——仪表内部按键
聚丙烯100单元oval(奥巴尔)流量计(二)
一、故障现象
1月23日,在聚丙烯开工过程中,工艺操作人员发现装置在用的4台oval流量计中的1台不能正常工作(a.仪表处于死机状态,无法设定体积流量;b. 阀门打开后流量计不再计量,且没有介质流过)。
二、故障处理
工艺操作人员首先检查工艺管线是否堵塞,拆除了管线上的单向阀、过滤器等可能堵塞的零部件,未找到存在堵塞工艺部件,基本排除工艺原因,将故障点确定在oval流量计本身;仪表值班人员在详细了解了现场相关情况后,分两步进行故障处理:
1、恢复仪表正常工作
仪表处于死机状态,按下“设定”等按钮后无响应;决定对该仪表采取断电重启,经现场观察,发现该仪表供电采用电池供电(无外接220vac或24vdc);对仪表进行拆解,其零部件的拆解图如图1所示。
上图中编号409即是为仪表供电的电池,查阅说明书,该电池的电压为2v,可满足仪表运行4年左右(按照每天工作8小时计算),从聚丙烯装置投产到现在,已经运行了快4年了,且每天运行24小时,为了防止电池耗尽影响工艺生产,车间已上报两块电池作为备件,该电池的拆解如图2所示。
从图中电池标签中可看到电池的型号及提示,从提示的日语可看到“15秒”的字样,在断电重启操作中,第一次断开电池后重新连接,仪表未恢复,可能是断电时间未超过15秒,仪表没有充分放电,未达到断电重启的目的,第二次断电时间延长,重新连接电池后,仪表恢复正常,可以设定给定值。
2、拆解测量部分
仪表虽然恢复正常(能够设定给定值),但工艺介质(白油)不过量,经排查确定仪表卡涩,在查阅相关说明书,了解到该仪表示双转子体积流量及,很有可能是内部转子卡死,导致工艺介质无法流动,于是现场仪表人员开始拆卸流量计的一次测量部分。拆开后内部的双转子如图3所示。
拆解检查,双转子完好,但与双转子接触的另一断面特别粗糙,有金属毛刺,影响双转子的灵活转动,用砂纸把粗糙端面打磨平滑,并适当加厚密封垫片(防止端面压得过紧,影响双转子转动),装配好恢复,工艺介质流动正常,故障处理完毕。
三、经验总结
1、注意负责区域仪表是否为电池供电,如是,要根据实际情况及时上报电池备件,防止电池故障影响工艺生产;
2、双转子流量计可能发生卡死,在日常故障处理中,在检查工艺管线无堵塞的情况下,要拆解流量计,检查仪表机械部分是否存在问题;
3、仪表设备的断电重启不能频繁操作,断电后要等待一段时间,让电子元器件充分放电后,再恢复供电,防止快速操作损坏电子元器件。
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