为彻底解决此类问题,研制了掘进机随机电缆拖曳装置。该装置由随机电缆槽、履带夹板拖曳臂等组成。构造及原理如下:电缆槽由长3000mm、宽200mm、高550mm的首、中尾三块钢板类箱体,利用销轴连接组成。使用特制托板将电缆槽托起,用螺丝螺母将特制托板、电缆槽胶带机尾架紧固连接为一体。同时制作一根长12m的履带板,履带板呈环节结构,由120个履带板节组成。履带板节由阻燃性塑料制成,呈凹型,相互之间利用螺栓连接形成一个可大幅度弯曲的整体。
图1截割工艺路线及截割头外包络面坐标22建立悬臂式掘进机器人仿形截割数学模型为实现巷道断面仿形截割的自动控制,当给定巷道尺寸和掘进机参数时,必须计算出截割头截割到巷道边界时,悉臂偏离据进机中心所在水平面和垂直面的大角度。设半圆拱形巷道高度为h,半圈半径为d,则巷道宽度为2d,半圈拱形巷道下面矩形部分的高度为h-d.首先确定截割半圆弧的参数,当据进机在半圈拱形下部的矩形位置截割时,悬臂与yoz面的夹角a、悬臂截割到最底部和顶部位置时角度9、a的极值分别为(如图2(a)悬臂在水平面内投影、(b)悬臂在竖直平面内的投影所示):当截割高度小于h-d时,大角度a按式(1)计算。
福建省首条输油管道正式启用2010年3月3日,福建省福炼一体化工程配套成品油管道一期工程北钱投油成功,首批1.53万t柴油经管道,途经泉州、莆田、福州,历时近34h后,到达马尾兴闽油库,据介绍,这是福建省首条输油管道。据中石化福建石油分公司有关人士介绍,之前油品都是通过油轮从泉州运输到福州,管通输油比油轮运输更方便、安全、环保,成本也更低。
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上海赫恒机械设备有限公司生产的掘进机配件和采煤机配件热销于国内各大矿山地区,公司地址位于上海市松江区洞泾工业园。不管是自主产品还是代理产品都已经达到同种产品中的产品,深受煤矿的信赖与支持。上海赫恒机械凭借多年来对掘进机配件及采煤机配件的生产经销经验,重视服务,强化服务,坚信“客户想到的我们要做到,客户没有想到的我们也要做到”,公司业绩在同行业中有口皆碑。
在使用中暴露了很多问题。国内进一步加强对引进机型的消化吸收工作,积极研制开发了适合我国地质条件和生产工艺的综合机械化掘进装备。经过近30年的消化吸收和自主研发,目前,我国已形成年产1000余台的掘进机加工制造能力,研制生产了20多种型号的掘进机,其截割功牵从30kw到200kw,初步形成系列化产品,尤其是近年来,我国相继升发了以ebj-120tp型掘进机为代表的替代机型,在整体技术性能方面达到了际先进水平。基本能够满足国内半煤岩掘进机市场的需求,半煤岩握进机以中型和重型机为主,能截割岩石硬度为f=6~8,截割功率在120kw以上,机重在35t以上。煤矿现用主流半煤岩苍悬臂式掘进机以媒科总院太原研究院院生产的ebj-120tp型、e-
为彻底解决此类问题,研制了掘进机随机电缆拖曳装置。该装置由随机电缆槽、履带夹板拖曳臂等组成。构造及原理如下:电缆槽由长3000mm、宽200mm、高550mm的首、中尾三块钢板类箱体,利用销轴连接组成。使用特制托板将电缆槽托起,用螺丝螺母将特制托板、电缆槽胶带机尾架紧固连接为一体。同时制作一根长12m的履带板,履带板呈环节结构,由120个履带板节组成。履带板节由阻燃性塑料制成,呈凹型,相互之间利用螺栓连接形成一个可大幅度弯曲的整体。
握进机跟机电缆自移拖缆装置是机电技术中的一项重要革新,是煤矿安全质量标准化建设的一项基础工作,是煤矿向着安全、优质、高效、环保的方向发展中的一项重要举措,它不仅代表着煤矿工作由粗放式管理向精细化管理的转变,更推动着煤矿安全质量标准化工作健廉发展。立项原因掘进机和装媒机在生产过程中需要不断移动,造成跟机电缆管理难度大,常出现电缆受挤压和拖地现象,导致电缆易损坏,加大了检修时间,降低了生产效率,同时也给安全生产带来隐患。
整机采用模块化适应不同条件和要求,配件标准化利于检修更换,同时在结构设计上应考虑降低工人在井下安装时的劳动强度。总之,尽管我国掘进机研制取得了一定的成果,可是在发展过程中,现有产品与际相比尚有很大差距。因此还需结合我国煤炭领域自身的特点,继续发展掘进技术,不断地完善掘进机的结构和功能,适时引进先进的技术,调整产品结构,加强自主开发能力,尽快缩短我国与先进掘进机生产国的技术差距,并使我国煤矿掘进机械化装备提高到一个新的水平。
面对变化,理性对待,充分沟通,诚意配合。上海赫恒机械设备有限公司拥有的服务效率和好的产品质量,生产供应掘进机配件,充分了解客户所需,不断改进客户所要求的产品性能。公司屹立于煤矿设备领域已多年,为解决掘进机配件更新问题,公司会虚心采纳顾客的意见,依靠先进的生产技术和严格的管理机制,为用户提供的产品。
1掘进机和激光导向系统的组成1.1掘进机的组成掘进机按护盾形状划分为单护盾掘进机双护盾据进机以及4432个点,平均每399m2取祥一个点,其中合格点数4413点,合格率为99.6%;此外,做好现场记录和施工日志,及时整理存档并建立数据库,使之作为施工过程全面质量管理的依据,也作为坝体运行后进行长期观测和事故分析的佐证。更为重要的是,坝体水平位移观测沉降观测及渗流观测等内外观测项目在施工期及完工后也相继投入了运行。
行走减速箱减速箱齿轮材料:20cmnt;齿面硬度:hrc58-62;润滑方式:飞溅;润滑油:250s-p极压齿轮油;转速:25.53r/mn;油温:60±5℃;环境温度:30±2℃。拆检:行星传动中心齿轮齿面点蚀。原因:润滑不良。②切割减速箱z=34;m=10;材料:20cmnt;齿面硬度:hrc58-62;润滑方式:飞溅;润滑油:n320极压齿轮油;转速:5674r/mn;油温:75±5℃;环境温度:20±2℃。拆检:惰轮齿面点蚀。原因:齿轮双向受力,且受冲击载荷;
掘进机机体重量增加后,在截割岩石时会有更好的稳定性,机体的重力会平衡掉截割力。随着高产高效矿井建设需要,重型掘进机必然成为矿山的主力机型,市场前景更为看好。争喷雾降尘设备随机化。对现有机型设置机载降尘设备,提高外喷雾的使用效果,将会使掘进机在工作时的粉尘浓度大大降低。提高各型掘进机工作的可靠性并发展新型掘进机进一步对各型掘进机整机设计的完善化,运用优化设计方法提高主要元部件的可靠性。此外还可借鉴其他领域理论发展新型掘进机,如盘形滚刀悬臂式掘进机、冲击振动掘进机。6发展新的元部件技术和机电一体化技术如:尝试将履帝内藏式行星减速器新技术运用在悬臂式掘进机中;
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上海赫恒机械设备有限公司主要经营销售掘进机配件及采煤机配件等产品,煤矿机械配件,煤矿专用配件,煤科院钻机,煤矿刮板机配件和掘进机配件,坑道钻机配件,刮板机配件,液压支架等产品;同时负责掘进机大修,掘进机维修,掘进机检修,掘进机修理等业务。掘进机配件是用于平直地面开凿巷道的机器。掘进机类型多:按作业对象分为普通机子与隧道掘进机;按作业方式分为开敞式掘进机和护盾式掘进机。工作方式:主要由行走机构、工作机构、装运机构和转载机构组成。随着行走机构向前推进,工作机构中的切割头不断破碎岩石,并将碎岩运走。有安全、和成巷质量好等优点,但造价大,构造复杂,损耗也较大。
相接触的两个固体作相对运动时,其接触表面处必产生摩擦。摩擦的结果使部分能量损耗引起温度升高,同时使接触表面层发生磨损和其它形式的损坏。在一般机械中,零件失效的80%左右是由磨损造成的。减小摩擦和减少磨损的一个极有效的措施是将润滑剂施加于相对运动的接触表面之间。实践表明,采用现代润滑技术,能大大节约能源和材料并提高机械零件的使用寿命。
革新过程掘进机跟机电缆自移拖缆装置经过初期制作现场实践后,出现电缆吊钩死板起不到自移目的,机组跑道尾端钢丝绳磨断现象,钢丝绳拖缆架不稳定,拖缆架上固定钢丝绳端调节钢丝绳丝扣松弛度不灵活等问题,经过反复论证和实践,最终进行了以下革新。电缆吊钩死板起不到自移目的。固定电缆吊钩由原来的钢钩吊钩革新成滑轮吊钩,不仅减少了吊钩与钢丝绳的摩擦阻力,使拖缆段电缆随着机组的移动能伸缩自如,更延长了吊钩的使用寿命,使跟机电缆自移操作灵活自如。
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公司的主要经营方向是销售并兼顾生产,敢于尝试新方法,在销售范围内采用批发;零售;厂家的方式,为各大矿山集团提供更完善的掘进机配件。如若您选择我司的产品,我们基于“急用户所急,想用户所想”的立场,将以陆运的方式发货,敬请耐心跟进商品的物流信息及时查收。
(2)拨爪肋板肋板规格为30mm×50mm×665mm,采用半自动气割下料,板料矫直后利用三辊车轧制所需的圆弧段。(3)转盘铸造转盘毛坯,并将毛还外径车至520mm,内径车至285mm,其余待焊后加工到位。2.拼焊前准备(1)清点零件数量,核查零件外形尺寸、坡口形式、板件平面度等。打唐清理焊道两侧的铁锈、油污、水等有害杂质。
因为掘进机总体参数早已确定,临时支护装置的加载对掘进机的各项参数肯定有影响,程度地降低对掘进机参数的不利影响是十分必要的。(2)自身的结构形式要具备足够的强度、刚度和稳定性。临时支护装置在支护作业时对巷道顶板要有一定的初撑力,反过来也就变成了其自身的阻力;当巷道顶板与支护装置是不连续接触,临时支护装置受到的阻力会更大,且在支护装置下有进行
上海赫恒一惯奉行互惠互利、诚实守信和积极开拓的精神,以优异的掘进机配件,优良的服务、公平的价格赢得市场,并携全体员工热忱欢迎您前来光临指导,竭诚感谢您的厚爱和惠顾。
2.2坝体的质量控制首先,施工员用自制刻度的钢钎尺测量铺土厚度,随时轩插,随时向平土机手反映厚度情况,保证坝面平整,厚度均匀,均衡上升,最后保证结合层的密实和衔接;其次,施工员跟班检查,并记录碾压遍数,振动碾压采用前进后退法限压,严格控制漏压和超压;第三,在坝面压实后,对具有代表性的特殊部位进行抽样检查,按照试验规程,做含水率及干容重检测,对抽样数进行统计,对不合格的部位分析原因,及时采取措施补压,补压后重新抽样检查,达标后方可进行下一道工序的施工[5],清溪湖水库工程大坝填筑土方总量为177多万立方米,压实度检测共抽检取样施工中及时发现问题,解决问题,保证隧道的正确掘进和最后贯通,有助于国产掘进机研制工作的开展。
在煤矿采掘机械中,齿轮传动系统也是一个应用广泛、又十分重要的部分。由于采掘机械工作环境的恶劣性,传动齿轮基本处于低转速、重负荷等工况下运转。据有关资料介绍,引起齿轮损伤的原因甚多,但大体可分为齿轮本身原因和润滑原因两大类。因此,除了在设计、制造阶段选择高强度的齿轮材料提高齿面精度和装配精度以及合理的热处理以外,关键是在运转时使齿面得到有效的润滑。
3结语清溪湖水库工程于2006年10月正式开工11月中句进行大坝填筑施工,坝体填筑工程量为177多万立方米,通过引入质量控制下的快速施工,主体大坝于2007年4月底填筑完成,比计划工期整整提前了一个月,日填筑量达到1.18万m2,不仅为坝体安全防汛提供了保证,同时也提前实现了清溪湖水库工程供水、防洪及生态旅游等综合效益。
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