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山西加工活性炭吸附箱诚信互利

2024-4-1 6:28:57发布次查看发布人:

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锅炉布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。
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脉冲除尘器的清灰方式:1、分室反吹式清灰方式分室反吹式清灰方式的脉冲除尘器是采用分室结构、阀门逐室切换、形成逆向气流,迫使滤袋收缩或鼓胀而清灰。这种清灰方式也属于低动能型清灰,借助于袋式除尘器的工作压力作为清灰动力,在特别场合下才另配反吹气流动力。分室反吹式清灰方式的袋式除尘器要求选用质地柔软、容易变形而尺寸稳定的薄型滤布,因该脉冲除尘器有内滤与外滤之分,故滤布的选用略有差异。一般来说,内滤式常用圆形袋,无框架,袋径为120~300mm,袋长与袋径比为15~40,优先选用缎纹(或斜纹)机织滤布,厚1.0~1.5mm,单位面积质量为300~400g/m2;外滤式常用扁形袋、菱形袋和蜂窝形袋,带支撑框架,优先选用耐磨性、透气性较好的薄型针刺毡滤布,单位面积为350~400g/m2。2、脉冲喷吹式清灰方式脉冲喷吹式清灰方式的脉冲除尘器是以压缩空气为动力,利用脉冲喷吹机构在瞬间释放压缩气流,诱导数倍的二次空气高速射入滤袋,使滤袋急剧膨胀,依靠冲击振动和反向气而清灰,属高动能清灰类型。通常采用带框架的外滤圆袋或扁袋。此类袋式除尘器要求选用厚实耐磨、抗张力强的滤布,优先选用化纤针刺毡或压缩毡滤布,单位面积质量为500~650g/m2。
山西加工活性炭吸附箱诚信互利,脉冲布袋除尘器是专为水泥厂库顶、库底、皮带输送及局部尘源而设计的。也可以用于其它行业的局部尘源除尘用。含尘气体由除尘器下部进入除尘器,经滤袋过滤后,清洁空气收引风机排出,从除尘器上下来的粉尘可直接排入仓内,也可直接落在皮带上。脉冲布袋除尘器工作一段时间后,滤袋上的粉尘逐渐增多致使滤袋阻力上升,需要进行清灰,清灰完毕后,除尘器又正常进行工作。脉冲袋式除尘器具有体积小、处理风量大、结构紧凑、使用方便可靠等优点。
山西加工活性炭吸附箱诚信互利,近十几年,中国的除尘技术发展很快,清灰方式和滤料的改进使锅炉除尘器的应用范围加广泛。锅炉除尘器除了处理一般含尘气体外,也能处理高温、高湿、凝结、磨琢及烟尘,有的还作为生产过程中物料回收的设备。锅炉布袋除尘器外壳的设计基本要求:(1)把除尘器装在外壳内,应当让气流通过过滤器的方向倾向于把过滤器向密封面压紧。如果不能这样做,就采取适当办法把过滤器对着它的密封面夹紧,任何时候都不会松开。(2)如果气流是垂直经装在外壳内的过滤器,通常应使空气从上向动,因为这样可以防止过滤器捕集的污染物在进行维修等工作时失落。(3)外壳应授有能聚集灰尘的突出面。(4)外壳折曲处应成圆弧状,以免形成集聚灰尘的角落。所有内部焊接处,特别是密封面,均应磨光。(5)外壳尺寸应当便于对过滤器进行维修等工作。这样可能使外壳体积稍大,但因维修方便,可以避免发生事故。
脉冲除尘器采取解决措施:1、进行喷吹系统改造,改造费用高、周期长,不能再正常的检修期间内完成。经过研究决定在布袋内增加护套,这种办法简单操作,费用比较低。2、反吹风压缩空气压力控制在0.25~0.35mpa之间,能够把布袋上的灰清掉即可,如压力过高则影响布袋的使用寿命。可通过观察除尘器进出口压力差变化进行调整,使压力差在控制要求范围内(设计压差<1700pa)。调整喷吹程序,把喷吹脉宽从150ms调整为250ms,以减小喷吹的力度,减少布袋的磨损。
广东加工除尘器袋笼厂家,脉冲布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(<250度)时,主要选用石墨化玻璃丝布;在某些特别情况下,选用炭素纤维滤料等。
吉林制造木工除尘器怎么样,产品应用在国内某炭黑企业的新建炭黑生产线上,主袋滤器(脉冲除尘器)作过滤材料,挂袋1320条。入口烟气温度265℃,过滤风速0.5~0.6m/min,入口炭黑浓度20g/m³,脉冲清灰压力0.3mpa。滤袋安装运行一个月后,运行阻力达400~600pa,人员到现场查看,建议延长清灰时间间隔,调整后运行阻力上升到600~800pa,运行正常,炭黑收集效率高,排尘浓度低。经在线监测,粉尘排放浓度为3.54mg/nm³(远低于排放标准),除尘效率达.%,使用寿命达24个月以上,用户较满意。
沁阳加工星型卸料器生产厂家,锅炉布袋除尘器限力小,电耗少而除尘器的运动部件仅是振打锤,寿命较长,正常情况下维护工作量较小,可长期连续运行,相应日常运行费较为低廉。热电厂锅炉原配备一台90mz/3板卧式三电场电除尘器,从锅炉提产改造完成后(由130t/h提高至160tr/h),情况发生改变,时常出现烟尘超标排放现象。锅炉布袋除尘器针对实际情况,2003年,由机械工业第六设计研究院对原有除尘系统进行改造,在原90mz/3电除尘器东侧新建一台50㎡三电场管极式电除尘器,两台除尘器并联使用,增加除尘器的处理能力;同时,对原电除尘器的进、出风管道系统及配套输灰系统等设施进行改造。该热电厂锅炉为静电除尘设施烟尘设计排放浓度为100mg/m,后加石灰石一石膏法脱硫除尘撇率60%),现在执行《火电厂大气污染物排放标准》(gb13223-2003),烟尘排放浓度为50mg/m,目前,热电厂锅炉电除尘器扩容改造后己运行9年多了,由于腐蚀和疲劳破坏使目前机头电收尘器木体性能也有相应下降,并且出现了不同程度的磨损、变形,造成现在电除尘器的排放效果很不理想,粉尘排放严重超标。随着除尘技术的不断新,以及地方环保要求的进一步提高,将很难满足标准实现达标排放。因此,提高除尘速率,以减少烟尘排放量,减轻环境污染,改善木地区大气环境质量,对热电厂锅炉电收尘系统进行改造势在必行。

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