耐磨钢板nm360
刮板输送机作为井矿中的运输设备,其耐磨成度直接影响到了煤矿开发的效率,甚至会造成 大的隐性危害。随着中国科技水平的不断提高,一些新材料也在不断的被研究发现和应用,这些新材料有效的应用在刮板输送机耐磨中板时,能够 的减缓刮板输送机中耐磨中板的磨损程度,增加刮板输送机耐磨中板的使用寿命。与此同时,特殊新材料的应用还能够提升刮板输送机的安全性、稳定性,从而降低因刮板输送机磨损而不得不停产带来的经济损失,提高企业的经济效益。 通过m2000多功能摩擦磨损试验机研究0. 9c-9mn-2cr-mo中锰钢和hardax400(0. 22c-1.6mn-1.4cr-mo)以及hardex500(0.27c-1.0mn-0.94cr-mo)耐磨钢的冲击和滚动复合摩擦磨损性能,并利用xrd、sem和tem等分析了组织转变及磨损机理。实验结果表明,热轧中锰钢比 马氏体耐磨钢表现出更好的抗冲滚磨料磨损性能。中锰钢冲滚磨损表面存在厚度达1 000μm的硬化层, 显微硬度达hv490,洛氏硬度达hrc53。中锰钢磨损机制以凿削破坏为主,伴随局部的疲劳剥落破坏;位错强化、形变孪晶和马氏体相变是中锰钢硬化和抗磨损性能改善的主要原因。 耐磨钢板nm400
耐磨钢板nm400
以工程机械用nm500耐磨钢为研究对象,对其进行不同冲砂角度和冲击压力的冲蚀磨损试验,研究了nm500耐磨钢的冲蚀磨损方式和机制。结果表明:在不同冲砂角度和冲击压力的冲蚀磨损过程中,nm500钢整体冲蚀磨损性能表现为低冲击压力下磨损性能优于高冲击压力,大冲砂角度下磨损性能优于小冲角。nm500钢大冲角条件下冲蚀磨损方式主要是冲击坑,磨损机制主要是挤压塑性变形。小冲砂角度条件下nm500钢磨损方式主要是犁削和塑性变形,磨损机制主要是切削磨损和变形磨损。
对于准120 mm的厚断面si-mn-cr系低合金耐磨钢,研究了gn-4a以及60si2cr a和45cr三种耐磨钢由表层至心部的淬火组织,测得了由表至里的硬度分布,并分析了各工件心部的冲击韧度。结果表明:gn-4a耐磨钢被完全淬透,60si2cr a半马氏体深度为30~40 mm,心部为贝氏体和少量的珠光体及马氏体组织,45cr半马氏体深度不到20 mm,心部显微组织主要为珠光体和少量的贝氏体;就淬透性来讲,gn-4a专用耐磨钢 ,45cr最差;就硬度和心部的冲击韧度综合性能而言,60si2cr a ,gn-4a专用耐磨钢次之,45cr最差。 nm450耐磨钢板
耐磨钢板nm360
轧制道次压下率是影响复合板结合界面质量的重要因素之一,本文研究了轧制压下率对nm360/q345r复合板力学性能和微观组织的影响。借助 拉伸试验机、光学显微镜等手段,分析了压下率分别为30%、50%、70%的复合板的力学性能和组织形貌,研究发现:随着压下率的增加,抗拉强度和延伸率均增大;当压下率为30%和50%时,界面结合质量较差,拉伸断裂后可观察到界面出现明显的分层开裂;当压下率达到70%时, 目前,对贝氏体和马氏体耐磨钢在高温环境下的磨损性能研究较少。利用销盘磨损试验机,对400 hb级低合金贝氏体耐磨钢nr400和马氏体耐磨钢nm400的高温(400℃)耐磨性能进行了对比研究,利用扫描电镜及台阶仪等对其组织及磨损表面进行分析,并对磨损机理进行了探讨。结果表明:由于nr400钢具有高硬度、较好的回火稳定性和韧性,其磨损率小于nm400钢的,高温耐磨性较好;nm400钢的磨损机理主要为磨粒磨损、氧化磨损和疲劳磨损,nr400钢的磨损机理主要为磨粒磨损和氧化磨损。
耐磨钢板n
耐磨500钢板
40cr钢在机械制造业中得到了广泛的应用,经过适当的热处理以后能够获得良好的综合力学性能,常用于轴类、齿轮以及中型塑料模具等机械零部件的制造。但是在工作过程中会以磨损、疲劳损伤、腐蚀等机制引发失效而造成严重后果。本文釆用高频冲击滚压设备对40cr钢进行表面纳米化处理。通过测量高频冲击滚压处理后距表层不同深度的硬度变化、残余压应力的变化、表面粗糙度以及利用x射线衍射仪和透射电镜等表征手段对处理后40cr钢的微观组织进行表征,分析40cr钢的表面纳米化机理;对比研究分析高频冲击滚压处理前后40cr钢的磨损量、摩擦系数、
磨损形貌以及不同加载载荷下的磨损机制; 对比研究了对应于3×10~6循环下的高频冲击滚压处理与未处理40cr钢试样的疲劳强度。主要结论如下:(1)经过超声冲击滚压产生大约100μm左右的硬化层;处理后试样表面与原始试样表面的 硬度分别是318 hv和185 hv,其表层硬度提高了71.8%,经过高频冲击滚压处理之后,表层的 残余压应力值为-861 mpa,其有效深度约为1.58 mm,同时表面粗糙度从0.8减少到0.16。位错缠结导致晶粒细化过程、亚晶粒向纳米晶的转化和珠光体叠层结构破坏的现象构成了被加工的40cr钢的表面纳米化机理。(2)40cr钢经高频冲击滚压理后,磨损量明显减少,尤其是当加载载荷为50 n时,其磨损量分别是0.7 mg和4.7 mg,未处理40cr试样的磨损机制随着载荷的增加由微氧化磨损和粘着磨损转变为疲劳磨损,而对去纳米化的试样的磨损机制是氧化磨损和粘着磨损,并未出现疲劳磨损。结果表明,高频冲击滚压处理可以改善材料的磨损性能。(3)疲劳断口分析表明:对应于3×10~6循环的高频冲击滚压试样与未处理的40cr钢试样相比其疲劳强度提升了18.4%。断口观察发现疲劳裂纹都萌生于试样的表面,但是经过高频冲击滚压处理后试样的裂纹源数量比未处理试样少。耐磨500钢板
通化众鑫金属材料有限公司
qq: 1500573282